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海上抗超高温低渗透储层钻开液配方设计及应用效果(三)-芬兰Kibron-上海抖淫app破解版最新版安卓版科技有限公司

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        海上抗超高温低渗透储层钻开液配方设计及应用效果(三)

        来源:《钻井液与完井液》 浏览 18 次 发布时间:2025-10-15

        2.3抑制性


        实验用DF-1探井3800~4000 m的泥页岩岩屑进行滚动回收率(150℃、16 h)实验,结果表明,岩屑在清水中的回收率仅为42.5%,说明岩屑的水化分散能力较强,而岩屑在抗超高温低渗透钻开液中的回收率可达到96.5%,说明该钻开液体系可减少岩屑水化分散,有利于增强携岩和提高井眼清洁效率。


        此外,目标区块储层段岩屑的线性膨胀率实验结果如图2所示。结果显示,岩屑在清水中浸泡12 h的线性膨胀率为7.32%,在抗超高温低渗透储层钻开液中浸泡的线性膨胀率为0.15%,表明该钻开液体系抑制地层岩石水化膨胀性能效果好,有利于减少井壁岩石水化,稳定井壁和保障井筒安全。

        图2泥页岩岩屑在不同体系中的高温高压线性膨胀率(150℃、3.5 MPa)


        2.4储层保护效果


        选用莺歌海盆地K-1井储层黄流组二段垂深4210.0 m和4250.0 m的砂岩岩心,在SLS-5A型高温高压岩心动态损害试验仪上开展储层保护性能评价,评价流程为钻开液污染(150℃、3.5 MPa、3 h)、破胶液破胶(150℃、1 MPa、3 h)、完井液污染(150℃、3.5 MPa、3 h),实验结果见表8。储层保护评价实验结果表明,砂岩岩心的渗透率恢复值大于90%,满足储层保护需求。

        表8抗超高温低渗透钻开液的储层保护性能


        3.现场应用


        3.1现场工程方案


        东方F气田X2调整井位于莺歌海盆地中央底辟,使用4层次井身结构,一开使用钻入法和海水膨润土钻井液体系,钻Φ660.4 mm井眼并下入Φ560 mm隔水套管至乐东组上部灰色泥岩,以建立井口支撑;二开使用Φ445 mm金刚石复合片钻头和海水聚合物钻井液体系钻穿乐东组、莺歌海组一段地层,并下入Φ340 mm技术套管封固;三开使用Φ312 mm金刚石复合片钻头和聚胺钻井液体系钻穿莺歌海组二段、黄流组一段地层,并下入Φ245 mm技术套管封固;四开Φ213 mm井段为储层黄流组二段,孔隙度在5.72%~8.66%之间,渗透率在6~9 mD之间,井底温度高达205℃,属于典型的低孔、低渗、高温储层;由于黄流组二段的黏土矿物组成主要以绿泥石和伊利石为主,伊/蒙混层的含量相对也比较高,存在潜在储层敏感性损害以及水锁损害条件,因此四开井段使用Φ213 mm金刚石复合片钻头和抗超高温低渗透储层钻开液钻进,完钻井深为4340 m。


        3.2现场钻开液维护措施


        现场钻井施工钻开液维护措施:①低密度的固相含量控制在5%以内,避免低孔低渗储层受到伤害和污染;②参考储层钻进期间振动筛返出岩屑的包被、抑制情况,对抑制剂的加量和浓度进行实时合理的控制和调整;③对钻开液体系的流变性进行实时的优化调整处理,避免对储层砂岩带来过度的冲刷;④在钻开液体系的流变性保持相对稳定时,将体系的封堵材料浓度提升至4%以上,通过控制滤失量来提升滤饼的质量和防止井壁失稳,减少液相侵害;⑤维持黄流组二段的储层钻开液密度区间为1.16~1.18 g/cm3,通过前期实钻情况分析,当储层钻开液密度低于1.16 g/cm3时,井壁剥落片和掉块会有增多的趋势;⑥通过控制在黄流组二段储层钻进期间的钻井泵排量不超过1900 L/min,确保井壁不会被过度冲刷。


        Φ213 mm储层井段开始钻进前需要对钻开液进行充分循环,并通过钻头水眼的高流速对其进行有效的剪切,由于开钻时的循环温度和出口温度较低,因此添加剂材料的补充方式变为交替补充,观察振动筛上没有添加剂材料被筛出时为理想状态;后期维护过程主要通过补充高浓度封堵材料胶液来维护性能,控制钻开液体系的黏度上升,马氏漏斗黏度维持为50~53 s,动切力维持为10~13 Pa,从而使储层钻开液体系在钻进期间保持流变性能稳定,严格控制滤饼质量和高温高压滤失量。


        3.3现场施工效果和钻开液性能


        从X2调整井振动筛返出口取得不同深度下钻开液的性能如表9所示。

        表9储层钻开液在不同深度的流变性参数


        由表9可以看出,钻开液的流变性在不同深度下变化不大,密度为1.16~1.18 g/cm3,动切力维持在10~13 Pa。钻进扭矩从前期的平均12.86 kN·m下降到8.76 kN·m,同时没有明显的井径不规则和扩径现象,没有出现井下钻具断裂等复杂情况,且井眼清洁效果良好;高温高压滤失量随着井深增加逐渐下降,储层钻开液的滤饼厚度为0.5 mm,测试期间日产气量为910 000 m3,表皮系数仅为0.13。


        4.结论


        1.抗超高温低渗透储层钻开液的研究表明,单一材料和聚合物难以保障体系的综合性能,研选的温敏缔和聚合物增黏剂KG-TNJ、接枝改性抗超高温改性淀粉降滤失剂KG-FLUCON、含片状结构组分和高温交联的聚合物降滤失剂DrilFILHT通过协同作用,将现场高温低渗透钻开液体系的抗温性能提高了20℃,抗温能力达到210℃。


        2.优选出了抗超高温不起泡防水锁剂KCS-F,可使滤液的表面张力和界面张力分别降低至27.7 mN/m和5.9 mN/m,防水锁性能好,使用更安全。


        3.构建的抗超高温低渗透储层钻开液抑制性强、超高温下性能稳定,泥饼易清除,体系在东方F气田X2调整井应用过程中切力高、泥饼薄、滤失小,钻井作业顺利,测试投产日产气量91万m3,储层保护效果好。


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